上海底特精密緊固件股份有限公司
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磷化緊固件抗腐蝕性能差產生的原因及排除對策
⑴、溶液成分配比不佳:改進磷化液配方,采用PL-VM磷化液。
、、酸比不正確:游離酸性太高,可加碳酸錳等調節(jié):總酸太低,可加主劑調節(jié),總酸控制在85點以上。
、恰⑷芤褐饕煞值停貉a加主液。
、、溶液主要成分不正確:溶液沉清后,槽溫控制在95℃左右。
⑸、磷化時間太短:磷化時間控制在10~15min。
、、溶液中Fe2+含量高:加雙氧水等氧化劑調整Fe2+含量,或更換槽液。
⑺、溶液里有氧化物:更換槽液,或加強工件前處理酸洗后的清洗。
、、前處理不干凈:采用噴砂或緊固件保持磷化前有較好的表面狀況。
、、裝載量過多:采用掛裝或減少裝載量,使緊固件保持一定空隙,讓其能充分反應。
結語
、.根據緊固件不同,分別進行酸洗或噴砂后,再磷化10~15min,基本能達到耐中性鹽霧試驗90min的要求。
、.根據緊固件形狀、大小,采用不同的裝掛方式進行磷化10~15min,基本能達到耐中性鹽霧試驗要求。
⑶.自配磷化液成分控制不好,溶液調整難度大,沉淀多,工件掛灰中,在磷化過程工件易造成過腐蝕。采用PL-VM磷化液,溶液參數調整簡單,沉渣少,工件掛灰,膜層結晶細蜜,其耐中性鹽霧時間能有所提高,工件經中性鹽霧試驗后腐蝕程度小。
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